罗茨风机在经过多次维修之后,我们就会发现,每修一次,罗茨风机的使用寿命就会减短一次,有网友询问道我们说:公司之前的罗茨风机每次修理之后,使用时间都不长,一般在两个月之后就出现各种异响,zhui后是过载。zhui近的一次维修是齿轮的维修,换完之后,没几个月,风机又开始出现异响了,伴随的症状,油位正常、轴承温度较高,这是什么原因呢?
根据以上该网友的描述,异响原因:1、可调齿轮和转子的位置失调;2 、轴承磨损严重;3、不正常的压力上升;4、齿轮损伤。
处理措施:1、按规定位置校正,锁紧;2、换轴承;3、检查压力上升原因;4、换齿轮。
罗茨风机几经维修之后,zhui大的问题就是间隙的调整问题,不管是叶轮与叶轮的间隙,还是叶轮与墙面、机壳的间隙,都需要进行严格的调整,下面锦工·风机小编就举个例子,叶轮装配与间隙调整步骤:
叶轮的平行间隙是将叶轮转到与水平方向成45度角位置,将从动齿轮对准主动齿轮标记压入锥形轴上,依次安装齿轮挡圈,锁母等。将塞尺调整到想要的间隙数值放入叶轮中间,转动齿轮,旋转几圈后取出塞尺,固定从动齿轮,完成后用塞尺复查间隙值。文章推荐>罗茨鼓风机转子轴断裂的2个原因?
罗茨风机维护不当或者操作不当,常引起故障,而很多故障我们本可以避免,下面锦工风机小编举几个典型案例,
典型风机事故案例1:
2015年3月,江苏客户风机在大检修期间,由于工艺需要频繁启停循环气风机,zhui后风机跳车无法启动。后经过拆检发现风机转子严重磨损。判断为风机启动前设备内存有大量己烷,未排凝液,造成风机液击现象,致使风机损坏。
典型风机事故案例2:
2016年2月,河北客户公司班组巡检时发现风机齿轮箱侧油位上升,油质乳化,齿轮箱温度高,立即切换风机。后拆检后发现齿轮箱内冷却水管路泄漏,冷却水进入齿轮箱,由于发现及时未发生设备事故。
罗茨风机反复维修一定要做好各间隙的调整,这也是我经常和客户讲的问题,如果不具备专业知识和工具,我们建议返厂维修,能够保证风机在维修之后各项性能指标的正常。如果您有罗茨风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线0531-83825699。
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